2.6 空调制冷系统故障的检查与排除

2.6 空调制冷系统故障的检查与排除

细节一:制冷系统的检查

使汽车空调制冷系统运转,采用“一看、二听、三摸、四测”的经验方法检查系统的运转正常与否。

(1)看 用眼睛查看空调系统各个零件是否处于正常工作状态。

利用储液干燥器的观察窗,观察制冷剂是否适量。启动空调,让空调系统处于最大制冷状态,观察储液干燥器的观察窗。若观察窗几乎透明,制冷剂流动稳定,则说明制冷剂是适量的。

观察各接头处有无油污和灰尘。若有油污和灰尘,则制冷剂可能已泄漏。观察冷凝器表面是否脏污,散热片变形与否。

(2)听 听电磁离合器是否有刺耳的噪声。如果有噪声,则可能是电磁线圈老化,吸力不足,通电后由于打滑而产生噪声,也可能是离合器片由于磨损而造成间隙过大使离合器打滑。听压缩机是否有液击声,若有液击声,则可能是制冷剂过多或膨胀阀开度过大所致,应释放部分制冷剂或调整膨胀阀。

(3)摸 用手感觉压缩机的进气管与排气管之间应该有明显的温差,前者发凉,而后者发烫。用手感觉比较冷凝器的进入管与排出管的温度,正常状态下,前者热一些,冷凝器上部温度比下部温度要高。用手摸储液干燥器,其前后的温度应该一致。压缩机输出管至冷凝器输入端之间为制冷剂的高温高压区,要防止烫伤。

低压管路比较凉,用手摸膨胀阀前后应有明显的温差,也就是前热后凉。膨胀阀出口到压缩机之间软管的温度应该低而不结霜,正常状态下应为结霜后即化,用肉眼看到的只是化霜后结成的水珠。

用手感觉车内出风口应有凉的感觉,保持车内外7~8℃的温差。

(4)测 通过看、听、摸,只能发现比较明显的不正常现象,对于一些比较复杂的故障,还要借助仪器对制冷系统进行测试。以下为常用的检测工具。

①用检漏计:用检漏计检查整个系统各接头有无泄漏。这里要特别注意压缩机主轴轴封的泄漏问题。到目前为止,汽车空调压缩机的主轴轴封泄漏制冷剂的问题还未得到完全的解决。若用精密的电子检漏仪调到最小挡,总能发现压缩机的轴封有微量的制冷剂泄漏出来。目前最为常用的判断方法是把电子检漏仪的灵敏度调整为每年15g泄量即报警。若小于每年15g,则认为是允许的,不会妨碍空调系统工作。而用卤素检漏灯是不能检出这个泄量的。卤素检漏灯在每年泄量为48g时,不能检出;每年288g时,其火焰为微绿色;每年漏量384g时,火焰颜色变为淡绿色。很明显如果汽车空调系统的制冷量每年漏量为200g,其制冷性能已经严重受损而不能正常工作。因此,汽车空调检漏的方法是用电子检漏仪与皂泡法,卤素灯只能作为辅助检查,不能作为出厂的质量检漏工具。

②用歧管压力表:分别将歧管压力表的高、低压表接在系统的高、低压检修阀上,检查制冷系统的压力。运转压缩机,保持发动机的转速2000r/min,然后观察歧管压力表的读数。

③用万用表:用万用表可以检查出空调电路故障,判断出电路是断路还是短路。

④用温度计:用温度计可以判断出冷凝器、蒸发器、储液干燥器有无故障。

a.蒸发器 正常情况下,蒸发器的表面温度在不结霜的前提条件下越低越好。

b.冷凝器 正常情况下,冷凝器出口温度为60℃左右,冷凝器的入口温度为80℃。

对微机控制全自动空调系统,还要结合自诊断系统进行综合分析和判断,确定故障部位并排除故障。

细节二:制冷系统脏堵与冰堵的检修

制冷系统发生脏堵或冰堵后,表现为制冷量不足或者不制冷。脏堵多数发生在储液干燥器、集液干燥器、膨胀阀或节流管处;冰堵多发生在节流处。如因制冷管路堵塞而不制冷,可利用细致的触摸来检查,从储液干燥器或者冷凝器的出口,沿着制冷液管一直到节流装置的进口,这些部位都应该是温的。若某一部位是冷的,则表明这里被堵住了。只有节流装置的进口是温的,其出口是冷的,实际上此处在系统正常工况下可能是最冷的。

注意:高压侧受堵可引起极高的温度,防止烫伤。

判断堵塞是冰堵还是脏堵,可将空调器关闭10~15min,然后再开启。若压力表读数立即指向不正常工况则说明可能是脏堵。若压力表读数正常只有几分钟,然后进入不正常值,则是冰堵,说明系统内有过多的水分未被干燥器中的干燥剂所吸收。

排除方法如下。

(1)对于冰堵可通过更换储液干燥器或者集液干燥器解决。

(2)如是脏堵,除更换上述器件之外,膨胀阀或节流管也应清洗或者更换。

(3)应注意的是节流管是不可互换的。福特车使用的节流管,在通用公司车上不能使用。但是拆卸更换可使用相同的维修工具。在更换节流管时,一定要注意更换正确的部件。

(4)在一些车的液体管中有不易拆卸的节流管。它在冷凝器出口与蒸发器进口间的确切位置,通过液体管中的三个槽口来确定。更换这类节流管时建议连液体管一同更换。

细节三:系统内空气的排除方法

若制冷系统的管路中含有空气,排除的方法是给系统接上歧管压力表组(也叫做歧管测试表)并置于系统上方,将检修阀打开使歧管压力表组与制冷系统连通,这时歧管压力表组是整个制冷系统的最高点,在制冷剂静止(压缩机停止转动后)时,管路中的空气会向这个最高处也就是歧管测试表的软管内聚集,然后按照前面所述排掉检测软管内空气,再转动一阵压缩机后,使制冷剂充分静止,让其他部位的空气向检测软管内聚集,利用歧管压力表组排掉空气,反复多次,直到空气排完为止。

细节四:奥迪A6轿车空调制冷效果差故障的排除

(1)故障现象 一辆行驶了25000km的奥迪A6轿车,当其空调系统运行时,压缩机工作2~3min后电磁离合器就分离,再过4~5min之后,电磁离合器又接合,并且制冷效果十分差,但出风口的风量正常。

(2)故障诊断与排除 首先进行常规检测,通过万用表测量电磁离合器线圈电阻为3.4Ω,正常。用外接12V电源强行使压缩机工作,同时用歧管压力计测量出高、低压侧的压力,测量结果高压侧压力为1513kPa,低压侧压力为186kPa,均为正常。检查恒温器也正常。上述检测项目均正常,说明制冷系统中的直接控制元件没有故障。接下来,在压缩机运行过程中测量离合器刚分离时发动机冷却液的温度,测量结果冷却液温度是110℃。检查冷却液温度传感器,发现冷却液温度传感器失灵。更换新的冷却液温度传感器之后,故障现象消失。

(3)维修总结 空调压缩机断续工作,一般是由制冷系统直接控制元件故障引发的,所以在分析排除故障过程中,忽视了发动机冷却液温度及其传感器对制冷系统的影响。在此故障中,奥迪A6轿车发动机冷却液温度超过120℃或者冷却液温度传感器失灵报警时,空调电控单元会使空调自动停止工作,待冷却液温度是115℃时,压缩机又会重新恢复工作,从而导致该车出现空调制冷效果差的故障现象。

细节五:奥德赛车空调间歇不制冷故障的排除

(1)故障现象 一辆2002款本田奥德赛车,累计行驶里程为130000km,最近出现空调间歇不制冷的情况。

(2)故障诊断 据驾驶人反映,以上故障不易再现,只有在高速公路连续行驶100km以上时才有可能出现空调不制冷的现象。故障出现时出风口无风吹出,空调低压管结霜,但是能够听到鼓风机运转的声音,若继续行驶约15min,空调又会制冷;曾在空调不制冷时查看制冷系统,发现空调低压管结霜比较多,停车几分钟结霜融化后,将发动机启动,接通空调制冷开关则制冷效果良好。假如该车不高速行驶则制冷正常,原地长时间开空调,也不会出现上述故障。根据驾驶人反映,上述故障近期才出现,原来有制冷效果不好,制冷剂不足的故障,添加制冷剂之后,制冷效果很好,但是在一次执行长途任务途中发现空调有时还会不制冷。

根据上述情况,首先检测空调系统压力,低压压力为0.22MPa,高压压力为1.8MPa;将发动机转速提高至2000r/min,高低压压力分别为2.5MPa和0.14MPa,压力基本正常。由此分析认为,产生该故障的原因有:一是制冷剂中有水分;二是蒸发器温度传感器不良。于是将该制冷剂全部排出,抽真空后重新加注品质良好的制冷剂950g(标准量),用水将冷凝器和散热器外部冲洗干净后到高速公路上试车,并利用电子温度计测中央出风口温度,最低温度达2.9℃,连续行驶106km后,若出现上述故障,则这说明故障不是由制冷剂造成的。此时打开发动机罩,发现空调压缩机电磁离合器仍处于吸合状态。由此分析认为,该车空调间歇不制冷是由于空调压缩机长时间连续工作所致的(空调压缩机不停机)。

(3)故障排除 空调压缩机电磁离合器的工作与空调系统压力开关、冷却液温度、蒸发器温度传感器以及发动机转速有关。根据该车的故障症状,感觉是蒸发器温度传感器不良,于是换上一个空调系统运行正常的同型车的蒸发器温度传感器试车,故障依旧。通过分析其控制原理,决定测量出该传感器的电阻,由其电阻随温度变化的曲线图可以看出,0℃时为4800Ω左右,3℃时为4000Ω左右,30℃时为1200Ω左右。于是在该传感器的线路上串接了650Ω的电阻之后试车,一般道路出风口最低温度是6.5~7.4℃,在高速公路上试车120km未出现故障,交车后电话回访用户,空调制冷正常,以上故障排除。